“看不見”的功率
此次考察之初,西勘院光電分院副院長肖斌曾提醒記者,注意了解每座電站的確切裝機功率。這個提醒使得此次考察有了新的發現。一般每座電站的裝機數字只保留到個位數,如10MW,而不會說10.23MW。事實上,有一些電站還會在核準裝機量之外再多裝一點。
大唐德令哈新能源的15MW項目實際上安裝了17.5MW組件,但是電氣容量仍為15MW,“不敢多報”。在業主看來,多裝的組件可以填補15MW的功率損失,“萬一組件效果不好可以補上,更好提升發電量”。神舟光伏張掖電站的18MW電站也多安裝了2MW。
相比那些多裝組件的電站,北控的二期20MW項目則發現縮水了。北控綠產青海新能源公司副總經理李紅亮透露,他們的功率不足20MW了。其原因是兩家供應商承諾組件是正偏差,但經過中科院電工所無錫分所的抽檢,發現兩家33.3%的組件都出現負偏差,最大的每塊組件能少4瓦。雖然正公差多出來的瓦數可能會彌補一些負公差所帶來的減損,但還是出現了功率損失。李紅亮表示,在2012年青海發改委的一次會議上有關專家提出對組件進行千分之二的抽檢,雖然會產生一些費用,但值得去做。“工程師在現場隨機抽選,選中的貼上封條送到無錫,現在只是檢測了功率,防冰雹、老化等測試報告要2月份左右全部出來”。至于如何彌補,李紅亮表示,可能會更換部分組件。事實上,一期項目上北控就曾要求某組件廠商更換過組件。
種種抱怨
在寒冷的一月份,記者在走訪時仍然發現不少項目仍然在施工。大唐德令哈新能源的負責人為此感到煩惱,“政府核準的太晚,這是通病,每年都下半年才批準,而冬天不好施工,土建難做,工人也難找,平日每天150元的工資到了冬天都漲到200元。為此電站質量多少會出現一些問題,并網后消缺要做到今年7月份。但不得不做,即使沒有電價變化的影響,給青海政府交的
2000萬質保金只有在元旦前完工才能拿回來。”黃河中型水電有限公司的德令哈聚集電站負責人也在抱怨,“最好10月份組織大規模并網驗收。到了冬天溫度低,電纜表皮很脆,嚴重影響工程質量。”這種抱怨在很多電站業主那里都能聽到,“任何一家企業都不想冬季施工。”為甘肅金昌三峽新能源項目做總包的中海陽項目經理段傳勝表示,“10月份開工時當地已經很冷了,基礎樁的質量受到必然的影響。”除了施工困難,一些設備到場都要十月底以后,“路途遠,天氣不好,都會影響工期。”在西部獲得大量項目訂單的支架廠商安泰科就因為項目集中開工導致供貨緊張而引起了各個業主的強烈不滿。
雖然青海海西州大部分電站已經在12年12月底到13年1月底期間完成了并網驗收,但據德令哈聚集電站負責人講,“整個海西州新建電站的接入系統審查意見和批復文件都還沒有拿到。”同樣,電站所占用的土地應有的批文一些業主也都沒有拿到,“就像孩子上學了,但戶口還沒有辦”。事實上,集中驗收給當地電力公司等相關部門也帶來了較大的壓力。某電站負責人透露,“電網公司走馬觀花,驗不出真正問題。從大局上看查出的問題越多越好,這樣才能更好整改。”
根據國網的要求,每座電站必須安裝光功率預測系統。如華能格爾木電站,每套南瑞功率預測系統的初裝費為50萬,之后每年要繳5萬的技術服務費——主要是天氣等實時數據的下載。在走訪過程中,很多業主反饋相關的系統精度不高,甚至會出現20%或者更高的誤差。一位電站業主也表達了不滿。“包括國網電科院在內的幾家公司不成熟的設備都要用,我們拿它頭痛,光功率預測系統都不準,每年都在升級改造”。
陽光能源格爾木項目也在抱怨光功率預測系統,“不太穩定,多云時誤差比較大。”功率預測不準確將影響電網調度,進一步影響電站并網功率。
另一個引起很多電站業主不滿的是逆變器檢測。華能格爾木使用了三種品牌逆變器,國網電科院必須對每種品牌的逆變器進行檢測,“收費太高了,檢測第一臺逆變器要83萬,以后每增加一臺18萬”。力諾德令哈一期項目使用了兩種逆變器,給一種型號做低電壓穿越要花費93萬,再增加一種多家27萬,“反正要的錢多”。
而國網電科院也感到委屈,一位在甘肅做監測的人員表示,“我們檢測一個用幾種逆變器的電站要花近一個月的時間,加上冬天日照條件不好,經常不具備實驗條件,耗費大量的人力物力,成本比較高”。他坦陳國網的設備和流程需要改進,檢測的經驗也不足,正常的話1-2周可以完成,現在還達不到。目前國網電科院主要對相關設備的低電壓穿越和電網適應性進行檢測,以評估其電能質量和功率特性,其頻率擾動測試一天能測一臺逆變器。
此次考察之初,西勘院光電分院副院長肖斌曾提醒記者,注意了解每座電站的確切裝機功率。這個提醒使得此次考察有了新的發現。一般每座電站的裝機數字只保留到個位數,如10MW,而不會說10.23MW。事實上,有一些電站還會在核準裝機量之外再多裝一點。
大唐德令哈新能源的15MW項目實際上安裝了17.5MW組件,但是電氣容量仍為15MW,“不敢多報”。在業主看來,多裝的組件可以填補15MW的功率損失,“萬一組件效果不好可以補上,更好提升發電量”。神舟光伏張掖電站的18MW電站也多安裝了2MW。
相比那些多裝組件的電站,北控的二期20MW項目則發現縮水了。北控綠產青海新能源公司副總經理李紅亮透露,他們的功率不足20MW了。其原因是兩家供應商承諾組件是正偏差,但經過中科院電工所無錫分所的抽檢,發現兩家33.3%的組件都出現負偏差,最大的每塊組件能少4瓦。雖然正公差多出來的瓦數可能會彌補一些負公差所帶來的減損,但還是出現了功率損失。李紅亮表示,在2012年青海發改委的一次會議上有關專家提出對組件進行千分之二的抽檢,雖然會產生一些費用,但值得去做。“工程師在現場隨機抽選,選中的貼上封條送到無錫,現在只是檢測了功率,防冰雹、老化等測試報告要2月份左右全部出來”。至于如何彌補,李紅亮表示,可能會更換部分組件。事實上,一期項目上北控就曾要求某組件廠商更換過組件。
種種抱怨
在寒冷的一月份,記者在走訪時仍然發現不少項目仍然在施工。大唐德令哈新能源的負責人為此感到煩惱,“政府核準的太晚,這是通病,每年都下半年才批準,而冬天不好施工,土建難做,工人也難找,平日每天150元的工資到了冬天都漲到200元。為此電站質量多少會出現一些問題,并網后消缺要做到今年7月份。但不得不做,即使沒有電價變化的影響,給青海政府交的
2000萬質保金只有在元旦前完工才能拿回來。”黃河中型水電有限公司的德令哈聚集電站負責人也在抱怨,“最好10月份組織大規模并網驗收。到了冬天溫度低,電纜表皮很脆,嚴重影響工程質量。”這種抱怨在很多電站業主那里都能聽到,“任何一家企業都不想冬季施工。”為甘肅金昌三峽新能源項目做總包的中海陽項目經理段傳勝表示,“10月份開工時當地已經很冷了,基礎樁的質量受到必然的影響。”除了施工困難,一些設備到場都要十月底以后,“路途遠,天氣不好,都會影響工期。”在西部獲得大量項目訂單的支架廠商安泰科就因為項目集中開工導致供貨緊張而引起了各個業主的強烈不滿。
雖然青海海西州大部分電站已經在12年12月底到13年1月底期間完成了并網驗收,但據德令哈聚集電站負責人講,“整個海西州新建電站的接入系統審查意見和批復文件都還沒有拿到。”同樣,電站所占用的土地應有的批文一些業主也都沒有拿到,“就像孩子上學了,但戶口還沒有辦”。事實上,集中驗收給當地電力公司等相關部門也帶來了較大的壓力。某電站負責人透露,“電網公司走馬觀花,驗不出真正問題。從大局上看查出的問題越多越好,這樣才能更好整改。”
根據國網的要求,每座電站必須安裝光功率預測系統。如華能格爾木電站,每套南瑞功率預測系統的初裝費為50萬,之后每年要繳5萬的技術服務費——主要是天氣等實時數據的下載。在走訪過程中,很多業主反饋相關的系統精度不高,甚至會出現20%或者更高的誤差。一位電站業主也表達了不滿。“包括國網電科院在內的幾家公司不成熟的設備都要用,我們拿它頭痛,光功率預測系統都不準,每年都在升級改造”。
陽光能源格爾木項目也在抱怨光功率預測系統,“不太穩定,多云時誤差比較大。”功率預測不準確將影響電網調度,進一步影響電站并網功率。
另一個引起很多電站業主不滿的是逆變器檢測。華能格爾木使用了三種品牌逆變器,國網電科院必須對每種品牌的逆變器進行檢測,“收費太高了,檢測第一臺逆變器要83萬,以后每增加一臺18萬”。力諾德令哈一期項目使用了兩種逆變器,給一種型號做低電壓穿越要花費93萬,再增加一種多家27萬,“反正要的錢多”。
而國網電科院也感到委屈,一位在甘肅做監測的人員表示,“我們檢測一個用幾種逆變器的電站要花近一個月的時間,加上冬天日照條件不好,經常不具備實驗條件,耗費大量的人力物力,成本比較高”。他坦陳國網的設備和流程需要改進,檢測的經驗也不足,正常的話1-2周可以完成,現在還達不到。目前國網電科院主要對相關設備的低電壓穿越和電網適應性進行檢測,以評估其電能質量和功率特性,其頻率擾動測試一天能測一臺逆變器。