近日,僅用7天,明陽智能MySE5.5-7.0MW平臺海上風電機組在興化灣試驗風場零故障一次性完成海上低穿測試,開創了我國在海上進行風電機組低電壓穿越測試的先河,為我國海上風電事業的拓展提供寶貴經驗。
海上風電已步入規模化發展階段,大容量風電場將集中接入電網,為避免對電力系統的安全穩定運行產生擾動和沖擊,具有低電壓穿越能力成為海上風電機組的必備“技能”;隨著海上風電開發逐漸走向深海,具備海上低穿測試能力成為整機廠家開拓海上事業的“敲門磚”。
為何點燃海上低穿測試“火種”?
以往海上風機的低電壓穿越以陸上測試為主,低穿測試設備放置點一般選擇在岸上升壓站旁,海上測試在全國并無前例。但與傳統的陸上測試相比,在海上進行低穿測試可以把測試周期壓縮到最短,將發電量損失降至最低,從而實現客戶利益的最大化。
若采取傳統的陸上測試方案,從低穿測試準備到測試結束,一般需要時間長達1-2個月。在興化灣風電場,明陽智能海上精英測試團隊從正式測試到測試結束僅用7天時間,大幅縮短了低穿測試的時間周期。
此外,陸上方案在低穿測試設備接入電網時需斷開興化灣全場所有風機35KV電,在測試過程中需停掉測試機組所在線路上的其他風機,對發電量造成巨大損失。海上測試方案把低穿測試設備放置在測試風機機位旁進行測試,不影響所在線路上其他風機的正常發電,為業主減少上百萬元的發電量損失。
如何攻克高風險難題?
安全風險是進行海上低穿測試的最大挑戰。在海上進行低穿測試主要存在兩大高風險因素:一是搭載測試設備的船只需經受海上高潮差及大風大浪考驗,如船只擺動脫錨拖拽高壓電纜,將造成高壓電纜被拉斷浸入海中引發短路事故,對電網和人員安全造成威脅。二是海上環境惡劣,風浪、潮汐、鹽霧會對千萬余元的測試設備造成侵蝕和損壞。
明陽智能海上測試團隊針對兩大風險點制定了應對措施,設備船只噸級大,固定后能抗12級大風,并采用4錨定位確保船只的高穩定性,制定懸臂支撐方案以確保電纜安全。針對鹽霧侵蝕問題,對低穿測試設備采用密封膠加強氣密性密封,同時做好密封和除濕。
除了兩大高風險因素,在測試實施前,測試團隊對可能出現的22個風險點進行詳盡討論,并與中國電科院和業主方反復溝通,擬定周密的測試作戰方案、突發情況預案和實際測試優化方案,讓一切可能出現的問題盡在掌控。
測試期間,興化灣海域遭遇狂風突襲,為確保安全,測試團隊迅速啟動應急方案,與電科院和業主三方高效聯動,沉穩應對,拆除船上低穿測試高壓電纜,恢復風機原有海纜供電運行。
從擬定周密的測試方案伊始到船只選型、低穿設備運送、低穿設備上電調試、完成測試等整個系統工程,明陽智能團隊高效率執行作戰計劃,并巧妙化解風險難題,成功完成國內首次海上低穿測試,驗證了明陽智能海上風電機組具備優越的并網性能,并為我國風電海上事業的拓展提供寶貴經驗。
國際研發合作
提升海上風機并網性能
明陽智能積極參與歐洲大規模海上風電接入2020項目PROMOTioN大規模海上高壓直流輸電系統專項研究(PROgress on Meshed HVDC Offshore Transmission Networks),與DNV GL集團研發中心(Power andRenewables Program)共同承擔work package 16海上風電阻抗測試方案及海上風電場黑啟動技術開發。其中,阻抗測試為未來中國大規模海上風電接入電力系統即將面臨的諧振、次同步振蕩等問題進行了技術儲備。通過在DNV GL荷蘭KEMA實驗室(Arnhem,the Netherland)進行阻抗測試,有效提升明陽智能機組變流器在低短路容量、高背景諧波和次同步振蕩環境下并網友好特性和阻尼特性。
與此同時,與DNV GL集團研發中心 (Power and Renewables Program) 共同開發的基于Bladed(BHTM)+OPAL-RT半實物平臺,打通了風機載荷仿真和電網電氣仿真的壁壘,平臺間采用首創的數據直接調用方式,避免了常規共享內存方案數據實時性差和準確性差的缺陷。半實物平臺的成功搭建降低了風機新并網技術的開發成本和時間周期。
明陽智能在風機黑啟動技術方面的開發處于國際先列,完成了以風電機組為建壓啟動電源的技術方案和半實物仿真測試,表明明陽智能海上風機并網技術已達到國際領先水平。
海上風電已步入規模化發展階段,大容量風電場將集中接入電網,為避免對電力系統的安全穩定運行產生擾動和沖擊,具有低電壓穿越能力成為海上風電機組的必備“技能”;隨著海上風電開發逐漸走向深海,具備海上低穿測試能力成為整機廠家開拓海上事業的“敲門磚”。
為何點燃海上低穿測試“火種”?
以往海上風機的低電壓穿越以陸上測試為主,低穿測試設備放置點一般選擇在岸上升壓站旁,海上測試在全國并無前例。但與傳統的陸上測試相比,在海上進行低穿測試可以把測試周期壓縮到最短,將發電量損失降至最低,從而實現客戶利益的最大化。
若采取傳統的陸上測試方案,從低穿測試準備到測試結束,一般需要時間長達1-2個月。在興化灣風電場,明陽智能海上精英測試團隊從正式測試到測試結束僅用7天時間,大幅縮短了低穿測試的時間周期。
此外,陸上方案在低穿測試設備接入電網時需斷開興化灣全場所有風機35KV電,在測試過程中需停掉測試機組所在線路上的其他風機,對發電量造成巨大損失。海上測試方案把低穿測試設備放置在測試風機機位旁進行測試,不影響所在線路上其他風機的正常發電,為業主減少上百萬元的發電量損失。
如何攻克高風險難題?
安全風險是進行海上低穿測試的最大挑戰。在海上進行低穿測試主要存在兩大高風險因素:一是搭載測試設備的船只需經受海上高潮差及大風大浪考驗,如船只擺動脫錨拖拽高壓電纜,將造成高壓電纜被拉斷浸入海中引發短路事故,對電網和人員安全造成威脅。二是海上環境惡劣,風浪、潮汐、鹽霧會對千萬余元的測試設備造成侵蝕和損壞。
明陽智能海上測試團隊針對兩大風險點制定了應對措施,設備船只噸級大,固定后能抗12級大風,并采用4錨定位確保船只的高穩定性,制定懸臂支撐方案以確保電纜安全。針對鹽霧侵蝕問題,對低穿測試設備采用密封膠加強氣密性密封,同時做好密封和除濕。
除了兩大高風險因素,在測試實施前,測試團隊對可能出現的22個風險點進行詳盡討論,并與中國電科院和業主方反復溝通,擬定周密的測試作戰方案、突發情況預案和實際測試優化方案,讓一切可能出現的問題盡在掌控。
測試期間,興化灣海域遭遇狂風突襲,為確保安全,測試團隊迅速啟動應急方案,與電科院和業主三方高效聯動,沉穩應對,拆除船上低穿測試高壓電纜,恢復風機原有海纜供電運行。
從擬定周密的測試方案伊始到船只選型、低穿設備運送、低穿設備上電調試、完成測試等整個系統工程,明陽智能團隊高效率執行作戰計劃,并巧妙化解風險難題,成功完成國內首次海上低穿測試,驗證了明陽智能海上風電機組具備優越的并網性能,并為我國風電海上事業的拓展提供寶貴經驗。
國際研發合作
提升海上風機并網性能
明陽智能積極參與歐洲大規模海上風電接入2020項目PROMOTioN大規模海上高壓直流輸電系統專項研究(PROgress on Meshed HVDC Offshore Transmission Networks),與DNV GL集團研發中心(Power andRenewables Program)共同承擔work package 16海上風電阻抗測試方案及海上風電場黑啟動技術開發。其中,阻抗測試為未來中國大規模海上風電接入電力系統即將面臨的諧振、次同步振蕩等問題進行了技術儲備。通過在DNV GL荷蘭KEMA實驗室(Arnhem,the Netherland)進行阻抗測試,有效提升明陽智能機組變流器在低短路容量、高背景諧波和次同步振蕩環境下并網友好特性和阻尼特性。
與此同時,與DNV GL集團研發中心 (Power and Renewables Program) 共同開發的基于Bladed(BHTM)+OPAL-RT半實物平臺,打通了風機載荷仿真和電網電氣仿真的壁壘,平臺間采用首創的數據直接調用方式,避免了常規共享內存方案數據實時性差和準確性差的缺陷。半實物平臺的成功搭建降低了風機新并網技術的開發成本和時間周期。
明陽智能在風機黑啟動技術方面的開發處于國際先列,完成了以風電機組為建壓啟動電源的技術方案和半實物仿真測試,表明明陽智能海上風機并網技術已達到國際領先水平。